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18324224880304不銹鋼管壁厚不均現(xiàn)象產(chǎn)生原因
針對(duì)穿孔后毛管壁厚不均勻的現(xiàn)象,分析出穿孔過程中的頂桿不穩(wěn)定是造成毛管壁厚偏差的主要原因,進(jìn)而對(duì)造成頂桿不穩(wěn)定的因素進(jìn)行分析。通過從減小頂桿壓力、縮短頂桿支撐長度、增大頂桿界面、提高頂桿強(qiáng)度等方面入手,可提高穿孔過程的穩(wěn)定性,進(jìn)而提高毛管的壁厚精度。
304不銹鋼管作為一種重要的基礎(chǔ)材料,被廣泛應(yīng)用于石油、電力、化工、機(jī)械、建筑等行業(yè)。304不銹鋼管壁厚偏差作為合格鋼管產(chǎn)品的一個(gè)重要指標(biāo),不僅影響到鋼管廠的效益,更是直接影響特殊使用環(huán)境下鋼管的性能。壁厚偏差分為橫斷面壁厚偏差和縱向長度壁厚偏差。
1生產(chǎn)線的改進(jìn)及存在的問題
太原重工股份有限公司為國內(nèi)某廠設(shè)計(jì)制造的椎273mm斜軋管機(jī)組一直在正常生產(chǎn)。之后用戶根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格及市場需求對(duì)原有生產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)改造,原斜軋機(jī)組更換為縱軋機(jī)組,原椎273mm立式錐形輥穿孔機(jī)經(jīng)過改造利舊后繼續(xù)應(yīng)用于新的生產(chǎn)線。
改造后的椎273mm穿孔機(jī)的主要參數(shù)如下:軋輥直徑為椎1150mm,輥身長度為950mm,最大軋制速度為1.15m/s,送進(jìn)角為8°~15°(可調(diào)),輾軋角為15°(固定),軋輥距為90~300mm,導(dǎo)板距為90~320mm。
穿孔機(jī)組作為生產(chǎn)熱軋304不銹鋼管的四大主要設(shè)備之一,其功能是把加熱的實(shí)心鋼坯穿制成為空心毛管,高效性一直無可替代。穿孔機(jī)組主要的設(shè)備組成:入口臺(tái)、穿孔主機(jī)座、主傳動(dòng)裝置、出口臺(tái)一段、出口臺(tái)二段。
穿孔機(jī)組生產(chǎn)出毛管的壁厚精度對(duì)成品管的壁厚精度有著至關(guān)重要的影響,但后續(xù)的斜軋或縱軋等設(shè)備對(duì)毛管進(jìn)行加工時(shí)壁厚偏差改善有限。穿孔毛管的壁厚精度主要取決于穿孔主機(jī)的調(diào)整精度,后臺(tái)一段、二段與主機(jī)的直線度,穿孔頂桿的剛度等。穿孔機(jī)出口臺(tái)一段的主要作用就是對(duì)頂桿起夾持作用和對(duì)穿出毛管進(jìn)行導(dǎo)向。
在新生產(chǎn)線生產(chǎn)過程中,該機(jī)組在生產(chǎn)大規(guī)格鋼管時(shí),成品鋼管的質(zhì)量及尺寸公差一直能滿足產(chǎn)品的要求,但在生產(chǎn)小直徑規(guī)格的成品管尤其是100mm及以下的規(guī)格時(shí),在交貨驗(yàn)收過程中測量發(fā)現(xiàn)部分鋼管壁厚不合格。具體表現(xiàn)為,成品304不銹鋼管經(jīng)測量發(fā)現(xiàn)沿鋼管長度方向上有縱向壁厚不均勻的現(xiàn)象,且肉眼觀測無明顯差別。
對(duì)不合格成品鋼管測量數(shù)值分析發(fā)現(xiàn),只有在生產(chǎn)最小規(guī)格的毛管時(shí),才會(huì)出現(xiàn)鋼管縱向壁厚不均增大的規(guī)律,最終確定造成偏差的原因在穿孔過程。
2壁厚不均的原因分析
從變形曲線來看,在生產(chǎn)椎127mm×12.7mm的車軸管時(shí),鋼管壁厚上限13.17mm,下限11.47mm,平均壁厚12.35mm,最大壁厚偏差達(dá)到了9.69%,超出了成品管交貨要求。由圖1看出,在全長測厚曲線上,壁厚出現(xiàn)周期性的上下壁厚擴(kuò)張,曲線呈“波浪形”,造成產(chǎn)品很難修正。
2.1大軋輥軋制小直徑鋼管的影響
根據(jù)穿孔機(jī)軋制力理論得出基本計(jì)算公式:P=PF.式中:P為變形區(qū)的總軋制力,N;P為軋輥和管坯變形區(qū)總的平均單位壓力,N/mm2;F為軋輥和管坯的接觸總面積,mm2。穿孔機(jī)穿制毛管時(shí),對(duì)于使用相同的壓下工藝參數(shù),大軋輥和實(shí)心鋼坯的接觸面積更大,實(shí)際軋制力會(huì)相應(yīng)增大。軋制時(shí),穿孔機(jī)頂頭所受軸向力[1]與軋制力的關(guān)系根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式:Q=(0.3~0.4)P。穿孔機(jī)頂頭所受的軸向力最終通過頂桿傳遞給底座。由于使用大軋輥軋制小坯料產(chǎn)生軋制力增大會(huì)造成頂桿所承受的軸向力增大,會(huì)對(duì)穿孔時(shí)頂桿的穩(wěn)定性產(chǎn)生不良的影響。
2.2頂桿剛性的影響
穿孔機(jī)工作時(shí),頂桿在工作過程中承受頂頭傳遞過來的壓力和扭轉(zhuǎn)力,在勻速穿孔過程中主要是壓力對(duì)頂桿的穩(wěn)定性造成影響。頂桿作為細(xì)長件受力,其剛性差會(huì)對(duì)整個(gè)穿孔過程毛管壁厚產(chǎn)生決定性影響,容易出現(xiàn)頂桿彎曲,造成穿孔偏心和毛管壁厚重復(fù)性不均勻。
2.3頂桿支撐穩(wěn)定性的影響
穿孔過程中,當(dāng)毛管從軋輥尾端軋出到達(dá)機(jī)內(nèi)三輥抱芯裝置抱輥小開導(dǎo)向時(shí),頂桿懸臂突然增長,頂桿產(chǎn)生顫動(dòng)彎曲使頂頭不穩(wěn)定而造成鋼管一邊厚一邊薄。由于穿孔機(jī)軋制的自動(dòng)調(diào)節(jié)作用,使這一偏心逐漸調(diào)整到正常。隨著鋼管的前進(jìn),到下一個(gè)三輥抱芯裝置小開導(dǎo)向時(shí)又會(huì)出現(xiàn)偏心,從而出現(xiàn)周期性的偏心。
3對(duì)應(yīng)措施
3.1降低軋制力
根據(jù)軋制力理論,盡量選取磨削后的小直徑的軋輥進(jìn)行穿孔,以便適當(dāng)降低穿孔機(jī)軋輥的軋制力,使頂桿受力減小,增加穿孔時(shí)穩(wěn)定性。
3.2增加頂管剛性
1)頂桿作為細(xì)長件,長度遠(yuǎn)大于截面高度,最大彎曲正應(yīng)力遠(yuǎn)大于彎曲切應(yīng)力。根據(jù)彎曲正應(yīng)力強(qiáng)度條件滓max=MWZ≤[滓],可知抗彎截面系數(shù)WZ越大,所能承受的壓力越高,越穩(wěn)定。表1列出通過增加頂桿直徑和壁厚,抗彎截面系數(shù)WZ=仔(D4-d4)32D的變化情況。
由表1可看出只增加頂桿壁厚,WZ增加不大,需要增加空心圓環(huán)截面的面積才能保證抗彎截面系數(shù)有效的增加。
2)彎曲變形還與材料的彈性模量E有關(guān),E越大變形越小,雖然各種鋼材的彈性模量大致相同,但是根據(jù)穿孔實(shí)際情況,在高溫狀態(tài)下各種材料的強(qiáng)度還是有差異的。頂桿材質(zhì)可選用一些耐熱且強(qiáng)度高的材質(zhì)。頂桿常用材料有35CrMo、42CrMo、1Cr5Mo等,1Cr5Mo材料的耐熱強(qiáng)度比較好。目前頂桿使用的1Cr5Mo管料采用熱軋管不經(jīng)過熱處理直接制成頂桿的方式可保證其有足夠的強(qiáng)度。通過資料查詢及結(jié)合其他現(xiàn)場使用經(jīng)驗(yàn)確定采用1Cr5Mo做頂桿足夠好。對(duì)現(xiàn)場使用的1Cr5Mo頂桿的熱軋態(tài)和調(diào)制態(tài)進(jìn)行了對(duì)比檢測,結(jié)果見表2。
熱軋態(tài)材料性能明顯好于調(diào)制態(tài)試樣,現(xiàn)場頂桿繼續(xù)使用1Cr5Mo熱軋態(tài)材料。
3.3增加三輥推芯裝置,縮短支撐距離
穿孔過程中,頂桿作為受壓細(xì)長桿件,其懸臂長度對(duì)頂桿穩(wěn)定性起重要作用。穿孔機(jī)現(xiàn)有設(shè)備結(jié)構(gòu)如下頁圖2所示,由于機(jī)內(nèi)三輥抱芯的更換機(jī)構(gòu)造成機(jī)內(nèi)三輥抱芯裝置和機(jī)外三輥抱芯裝置之間距離過大,當(dāng)毛管頭部到達(dá)三輥抱芯裝之前,抱輥由夾持狀態(tài)變?yōu)樗砷_導(dǎo)向,造成頂桿懸臂長度突然增長,使頂桿產(chǎn)生晃動(dòng)的程度加大,對(duì)毛管穩(wěn)定軋制產(chǎn)生影響。根據(jù)設(shè)備空間結(jié)構(gòu)在機(jī)內(nèi)三輥抱芯裝置后面增加一架三輥抱芯裝置,可縮短三輥抱芯裝置對(duì)頂桿的支撐距離,提高毛管穿孔過程中的穩(wěn)定性。
4結(jié)語
通過以上措施,從減小頂桿壓力、縮短頂桿支撐長度、增大頂桿界面、提高頂桿強(qiáng)度等方面入手提高穿孔過程的穩(wěn)定性,進(jìn)而提高毛管的壁厚精度,改善后的鋼管壁厚精度(見圖3),鋼管壁厚精度提高到了約5%。
實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明增加抱芯裝置,選用合適的軋制工具,提高穿孔時(shí)頂桿穩(wěn)定性的改造是成功的。
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